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洗滌廠污水處理
山東夢之潔水處理專業從事食品加工廠污水處理設備的研發,裝備制造,工程建設,設施等全產業鏈一站式綜合服務,公司擁有強大的研發水平,完備的行業資質,完善的服務網絡和技術團隊立足于環保技術服務和設備制造領域,為客戶提供全產業鏈一站式服務。
食品廠廢水主要來源生活當中和生產當中,而在這其中又包含了許多種類的污水,如肉類屠宰廢水、熟食加工廢水、蔬菜加工廢水、糖類加工廢水、淀粉加工廢水、有淚加工廢水等。總體來說,食品污水的處理是身份復雜的。
下面是對食品加工廠污水處理設備工藝流程介紹:
1、氣浮預處理:
物化處理單元采用氣浮工藝,通過投加絮凝劑(PAC)和助凝劑(PAM)使廢水中動植物油等有機污染物形成絮體,并使廢水中產生大量的微細氣泡,促其粘附于雜質絮體顆粒上,形成比重小于水的浮體上浮水面,從而去除相當一部分動植物油等有機污染物,后續生化處理的負荷。氣浮PAC投加量為300PPM,PAM投加量為10PPM,此段CODcr的平均去除率為50%,SS的平均去除率為80%,動植物油的平均去除率為80%。
2、生化:
廢水中相當一部分溶解性有機污染物是無法被物化法去除的,必須采用生化處理工藝來降解。目前采用的生化處理工藝是以活性污泥法生物處理技術為主體,該處理工藝成熟,對廢水中有機污染物去除率高。
2.1、污泥接種
以城市廢水處理廠活性污泥為菌種,其活性污泥SV30為15~20%,污泥濃度MLSS為2.5~3g/L,投入活性污泥曝氣池中進行污泥接種。曝氣池中先灌滿經物化處理后的廢水,控制曝氣池中廢水CODcr濃度在500mg/L左右進行悶曝。悶曝3~5天后開始小水量連續進水,每天檢測曝氣池的CODcr濃度和污泥SV30。曝氣池混合液經沉淀后,上清液集水井中,污泥不外排,這樣,經過一段時間的和馴化后,污泥的活性增強,凝聚、沉降性能良好,曝氣池混合液經30分鐘沉淀后,污泥沉降比有30%左右,上清液清澈,這表明活性污泥已經成熟,即可投入正常運轉。
2.2、影響生化段的因素
(1)pH范圍: 各種微生物都有它們適宜的pH范圍,酸性太強(pH<6),與竟爭并占優勢,處理效果;堿性太強(pH>9),微生物的生長繁殖將受到阻礙。通過調試運行期間的觀察和檢測,生化段進水的pH范圍控制在7.0~7.5為適宜。
(2)溶解氧(DO):溶解氧的控制是生化段調試運行成敗的關鍵環節。調試期間,由于廢水是按一定比例遞增進水,開始微生物繁殖量少,營養不足,DO始終偏高,曝氣池中的溶解氧有時高達4~6mg/L。針對此情況,每天采用間隔曝氣,調節氣水比5~8:1,經過不斷、檢測,正常運行的DO值趨于,正常運行時,活性污泥曝氣池中的溶解氧為1~2 mg/L,氣水比控制在15~20:1。
(3)活性污泥回流量和回流比:活性污泥回流量是從二沉池補充到曝氣池的污泥量,用Qr表示,回流比用r表示。Qr是活性污泥的一個重要參數。通過有效調節Qr可改變工藝運行狀態,以保證運行的正常。實際運行中,Q=25m3/h,Qr=10 m3/h,r=40%。
3、達標排放:
設備運行以后,CODcr的平均去除率為93.5%;BOD5的平均去除率為94.8%; SS的均去除率為93.5%;動植物油的平均去除率為83.4%。廢水處理排放水中pH值、動植物油、CODcr、BOD5、SS六項指標均達到GB8978-1996《污水綜合排放標準》表4中標準。
設備廣泛應用于以農、林、牧、漁業產品為原料進行的谷物磨制、飼料加工、植物油和制糖加工、屠宰及肉類加工、水產品加工,以及蔬菜、水果和堅果等食品加工廠。
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